截至7月28日,华北油气分公司东胜气田已经累计建成数字化井场300余座,其中搭载混相计量流量计井场撬210台。通过持续优化井场流程、集成设计,实现井场“标准化设计、工厂化预制、模块化建设、信息化管理”,单井投资降低了185万元、建设周期缩短75%,单井管理水平得到提升。
东胜气田采用低压集输工艺,单井井场不加热、不注醇,设置温度、压力、计量等设备设施,含液天然气经井口计量后接入串接输送到集气站,单井数据实现实时采集与传送,实现数字化。
气田开发初期井场未实现撬装化,现场完成土建工程后,相关设备、仪器仪表、管段运抵井场进行安装作业。同时原井场设计十分简化,暂未考虑除砂、标定、单井产液计量、井场保温等功能。
东胜气田单井产量低、气井分散、井数众多,持续优化井场设计是提高集输适应性的重要内容。工程院地面所工作人员与现场紧密结合对井场工艺做出优化。针对单井产液较高情况,预留了计量标定接口并设置串接阀门,对井场露空管线及相关设备实施保温,降低井口流程热量损失,并且针对出砂情况,设置增加了除砂器预留短接。通过持续优化,使井场工艺流程更加完善,适应了东胜气田高含水气藏开发需要。
东胜气田“十三五”期间规模上产,针对气井复杂的产出工况,井场持续增加功能,必然需要增加投入,地面所规划设计人员又在集成优化上下功夫,降低投资“做减法”。自2018年完成第一版井场撬设计后,实现除砂器短节、高低压紧急关断阀、旋进旋涡流量计、串接阀门及相关设施集成设计。井场撬在工厂内预制好后,直接运抵现场连接井口及外输管线即可投用,单井井场建设周期由4天降低到1天。
2020年以来,基于混相流量计的应用及可替换短节优化,单井仪器仪表、阀门进一步减少,降低投资1.85万元/口。同时针对井组开发模式,开展井组轮换计量试验,4井式及以上井组拟采用自动选井轮换计量撬,预期单井投资降低20%以上。
目前,东胜气田井场撬已完成第三版设计,并在2021年开发方案中推广应用100台套以上。通过井场优化设计,逐步提升了对致密低渗含水气藏高效开发的适应性,成为公司地面“五化”工作亮点。
截至7月28日,华北油气分公司东胜气田已经累计建成数字化井场300余座,其中搭载混相计量流量计井场撬210台。通过持续优化井场流程、集成设计,实现井场“标准化设计、工厂化预制、模块化建设、信息化管理”,单井投资降低了185万元、建设周期缩短75%,单井管理水平得到提升。
东胜气田采用低压集输工艺,单井井场不加热、不注醇,设置温度、压力、计量等设备设施,含液天然气经井口计量后接入串接输送到集气站,单井数据实现实时采集与传送,实现数字化。
气田开发初期井场未实现撬装化,现场完成土建工程后,相关设备、仪器仪表、管段运抵井场进行安装作业。同时原井场设计十分简化,暂未考虑除砂、标定、单井产液计量、井场保温等功能。
东胜气田单井产量低、气井分散、井数众多,持续优化井场设计是提高集输适应性的重要内容。工程院地面所工作人员与现场紧密结合对井场工艺做出优化。针对单井产液较高情况,预留了计量标定接口并设置串接阀门,对井场露空管线及相关设备实施保温,降低井口流程热量损失,并且针对出砂情况,设置增加了除砂器预留短接。通过持续优化,使井场工艺流程更加完善,适应了东胜气田高含水气藏开发需要。
东胜气田“十三五”期间规模上产,针对气井复杂的产出工况,井场持续增加功能,必然需要增加投入,地面所规划设计人员又在集成优化上下功夫,降低投资“做减法”。自2018年完成第一版井场撬设计后,实现除砂器短节、高低压紧急关断阀、旋进旋涡流量计、串接阀门及相关设施集成设计。井场撬在工厂内预制好后,直接运抵现场连接井口及外输管线即可投用,单井井场建设周期由4天降低到1天。
2020年以来,基于混相流量计的应用及可替换短节优化,单井仪器仪表、阀门进一步减少,降低投资1.85万元/口。同时针对井组开发模式,开展井组轮换计量试验,4井式及以上井组拟采用自动选井轮换计量撬,预期单井投资降低20%以上。
目前,东胜气田井场撬已完成第三版设计,并在2021年开发方案中推广应用100台套以上。通过井场优化设计,逐步提升了对致密低渗含水气藏高效开发的适应性,成为公司地面“五化”工作亮点。